Siemens SINAMICS S Manuel page 1361

Table des Matières

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F07412
Entraînement : Angle de commutation erroné (modèle de moteur)
Réaction:
CODEUR (ARRET2, AUCUNE)
Acquittement:
IMMEDIAT
Cause:
Un angle de commutation erroné a été détecté, qui peut entraîner une contre-réaction positive sur le régulateur de
vitesse.
Servo :
Valeur supplémentaire 0 : La comparaison entre angle de position des pôles fourni par le codeur et le modèle du
moteur a révélé une différence trop grande (angle électrique > 80°).
Valeur supplémentaire 1 : -
Vector :
Valeur supplémentaire 0 : La comparaison entre angle de position des pôles fourni par le codeur et le modèle du
moteur a révélé une différence trop grande (angle électrique > 45 °).
Valeur supplémentaire 1 : La modification du signal de vitesse du codeur moteur à été > P0492 à l'intérieur d'un
temps de cycle du régulateur de courant.
Causes possibles :
- Le codeur du moteur est mal positionné par rapport aux aimants.
- Le codeur du moteur est endommagé.
- Erreur de réglage du décalage d'angle de commutation (p0431).
- Les données pour le calcul du modèle de moteur sont réglées de manière incorrecte (p0356 (inductance de fuite
stator) et/ou p0350 (résistance stator) et/ou p0352 (résistance du câble).
- La vitesse de commutation pour le modèle de moteur est trop faible (p1752). La surveillance est seulement active
au-dessus de la vitesse de commutation.
- Le signal de vitesse du codeur moteur est perturbé.
- La boucle de régulation est instable pour raison de paramétrage erroné.
Remède:
- Si le montage du codeur a été modifié, réajuster le codeur.
- Remplacer le codeur de moteur défectueux.
- Régler correctement le décalage d'angle de commutation (p0431).
- Régler les valeurs correctes pour l'inductance de fuite stator, la résistance stator, la résistance du câble (p0356,
p0350, p0352).
- Augmenter la vitesse de commutation pour le modèle de moteur (p1752).
F07413
Entraînement : Angle de commutation erroné (identification de position de pôles)
Réaction:
CODEUR (ARRET2, AUCUNE)
Acquittement:
IMMEDIAT
Cause:
Un angle de commutation erroné a été détecté, qui peut entraîner une contre-réaction positive sur le régulateur de
vitesse.
- Durant l'identification de position des pôles (p1982 = 2):
On a déterminé une différence > 45 ° él. par rapport à l'angle de codeur.
- Pour VECTOR, durant le référencement du codeur rotatif (p1990 = 2):
On a déterminé une différence > 6 ° él. par rapport à l'angle de codeur.
Remède:
- Régler correctement le décalage d'angle de commutation (p0431).
- Réajuster le codeur du moteur après un remplacement du codeur.
- Remplacer le codeur de moteur défectueux.
- Vérifier l'identification de position des pôles. Si l'identification de position des pôles est inappropriée pour ce type
de moteur, désactiver le contrôle de plausibilité (p1982 = 0).
F07414
Entraînement : Numéro de série de codeur modifié
Réaction:
CODEUR (ARRET2, AUCUNE)
Acquittement:
IMMEDIAT
Cause:
Le numéro de série du codeur de moteur synchrone a changé. La modification n'est vérifiée que pour les codeurs
avec n° de série (par ex. codeur EnDat) et moteurs incorporés (par ex. p300 = 401) ou moteurs non listés (p0300 =
2).
Cause 1 :
Le moteur avec codeur intégré et référencé a été remplacé.
Cause 2 :
Le codeur a été remplacé.
Cause 3 :
Nouvelle mise en service d'un moteur non listé, à entraînement direct ou linéaire.
Cause 4 :
Le firmware a été mis à jour avec une version qui effectue un contrôle du numéro de série des capteurs.
© Siemens AG 2006 Tous droits réservés
SINAMICS S Tables de paramètres, Edition 03/2006
Défauts et alarmes
Liste des défauts et alarmes
3-1361

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