Fehlercodes Auf Dem Display; Debugging - RHINO DX-V Série Manuel D'utilisation

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• Anschlüsse des Batteriekabels prüfen.
• Gri -Nullpunkt verschoben: siehe Fehlercode „OFF Handle reset
Zu hoher Stromverbrauch
• Propeller auf Schwergängigkeit überprüfen
• Korrosion oder Kurzschluss an Kabelsteckern im oberen
Motorgehäuse
• Batteriezellen überprüfen
Zu lautes Motorgeräusch/Vibrationen
• Sitz und Zustand des Propellers überprüfen, eventuell Propel-
ler um 180° versetzt neu montieren.
• Verbogene Welle: Propeller abnehmen und Motor mit mittlerer
Geschwindigkeit laufen lassen, auf Wellengeräusche achten.
• Bei verbogener Welle den Motor zur Reparatur einsenden.
• Den Propeller mit der Hand drehen, bei Schwergängigkeit
Motor einsenden.
Bei allen anderen Problemen wenden
Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder
an den Zebco-Service-Dienst.
3.3 Fehlercodes auf dem Display (siehe Tabelle unten)

3.4 Debugging

Debugging der Controller Einheit
darf nur von einem Rhino-Motoren-
Servicepartner durchgeführt werden.
Motor erreicht nicht die maximale Leistung
Besondere Umstände können dazu führen, dass sich die Nullpo-
Display-Fehlercode Warnton Ursache
E05 + OFF
E08 + OFF
E41
E43
E44
OFF Handle reset
1x lang
(siehe 2.4 Abb. 6)
12
2x
Motor/Propeller blockiert
2x
Motorsteuerung ist überhitzt (>85°C)
2x
Batteriespannung ist zu hoch
2x
Batteriespannung ist zu niedrig
2x
USB-Stromversorgungsfehler
1. Der Motor ist eingeschaltet, aber der Drehgriff
(Steuerpinne) befindet sich nicht in Nullposition.
2. Nach dem Auslösen von Schutzfunktionen wie
z.B. nach Blockieren des Propellers
3. Nach dem Debuggen (siehe Punkt 3.4)
sition des Gri es verschiebt. Zum Beispiel nach dem Austausch
des Potentiometers oder durch hohe Spannungsspitzen nach
Verwendung ungeeigneter Batterien. Hierdurch erreicht der
Motor nicht die maximale Leistung.
Debugging der Controller-Einheit:
• Hierfür müssen die vier Schrauben unterhalb des Motorkopfes
entfernt werden (Abb. 10).
• Motorkopfdeckel entfernen, dort be ndet sich ein kleiner Reset-
Schalter auf dem Controller neben einer LED-Leuchte (Abb. 11).
• Drücken Sie diesen Taster 5 Sekunden lang, um in den Debug-
ging-Modus zu gelangen. Die LED beginnt rot zu blinken.
• Stellen Sie den Drehgri dann auf die maximale Rückwärts-
position und drücken Sie kurz den Taster erneut.
• Die LED blinkt nun gelb. Drehen Sie jetzt den Gri auf die
Nullposition und drücken Sie kurz den Taster erneut.
• Die LED blinkt nun blau. Stellen Sie den Drehgri auf die maxi-
male Vorwärtsposition und drücken Sie kurz den Taster erneut.
• Die Einstellung ist damit abgeschlossen.
10
Fehlerbehebung
Drehgriff (Steuerpinne) auf Nullstellung bringen,
Spannungsversorgung abklemmen, dann überprüfen ob
sich Schnur oder Algen in der Schraube verfangen haben.
Drehgriff (Steuerpinne) auf Nullstellung bringen und
Motor 10 Minuten abkühlen lassen.
Ersetzen Sie die Batterie durch eine mit korrekter Spannung.
Batterie aufladen oder Batterie ersetzen.
Trennen Sie das externe USB-Gerät, warten Sie 2
Minuten und versuchen Sie es erneut.
Drehgriff (Steuerpinne) muss in Nullstellung gebracht
werden und ggf. Motor kurz von der Spannungsquelle
trennen (Batterie abklemmen).
11

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