emk FIT-P Manuel D'instructions page 42

Table des Matières

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Code erreur
No
Déscription
.
11
Défaut externe

12
Erreur de communication

13
Ondulations sur la tension du

BUSS CC excessives
14
Perte de phase

15
Surintensité instantanée en

sortie.
16
Thermistance du refroidisseur

interne en défaut.
17
Erreur mémoire interne

18
Signal 4-20mA perdu

19
Erreur mémoire interne

20
Les paramètres utilisateur ont

été chargés
21
Surtempérature PTC Moteur

22
Erreur Ventilateur de

refroidissement
23
Température ambiante trop

haute
24
Limite maximale de couple

dépassée
25
Couple Moteur trop faible

26
Etage de sortie en défaut

30
Erreur codeur

(visible uniquement lorsqu'un
31

codeur est branché et actif)
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Auto paramètrage échoué
43

44

50
Défaut de communication

Modbus
42
EMK FIT-P User Guide Revision 1.01
Action Corrective
L'entrée dédiée a été activée. Le réglage en P1-13 nécessite un contact normalement fermé pour
indiquer au variateur un défaut externe. Si une thermistance est connectée, vérifier que le moteur
n'est pas trop chaud.
La communication avec le clavier à distance ou le Pc à été perdue. Vérifier les connexions et les
câbles
Le niveau d'ondulation sur le BUSS DC est affiché en P0-22
Un historique stocke cette ondulation à 20ms d'intervalle avant la mise en défaut du variateur en
P0-39
Vérifier la présence des 3 phases d'entrée et le déséquilibre sur celles-ci. Le déséquilibre doit être <
3%.
Réduire la charge
Si le défaut persiste contacter Esco transmissions SA
1 des 3 phases à été déconnectée ou perdue.
Se référer à la faute 3 ci-dessus
Contacter Esco transmissions SA
Les paramètres n'ont pas été enregistrés. Les paramètres par défaut ont été chargés.
Essayer encore. Si le problème persiste contacter Esco Transmissions SA.
Le signal sur l'entrée analogique 1 ou 2 (Bornes 6 ou 10) est <3mA. Vérifier le signal et le câblage.
Les paramètres n'ont pas été enregistrés. Les paramètres par défaut ont été chargés.
Essayer encore. Si le problème persiste contacter Esco Transmissions SA.
Les paramètres utilisateur ont été chargés. Presser la touche Stop.
La sonde PTC contactée au moteur à mis le variateur en défaut
Vérifier son état, et le remplacer si nécessaire
La température mesurée autour du variateur dépasse la limite.
S'assurer que le ventilateur de refroidissement fonctionne
S'assurer que l'espace autour du variateur comme indiqué en sections 0 et 3.8 est respecté, et que
le débit d'air depuis et vers le variateur n'est pas restreint
Réduire la fréquence de découpage en P2-24
Réduire la charge
Le couple moteur à dépasser le seuil de défaut ou la limite de la capacité du variateur
Réduire la charge, ou augmenter le temps d'accélération
Actif uniquement lorsque le contrôle du frein est actif (P2-18 = 8). Le couple à développer avant le
relâchement du frein est inférieur au seuil.
L'étage de sortie du variateur est en défaut
Encoder communication /perte de données
Erreur de vitesse du codeur. L'erreur entre la vitesse mesurée par le retour codeur et la vitesse du
rotor estimée par le variateur est supérieure au seuil permis.
Paramètrage du nombre de points par tour du codeur incorrect
Voie A en défaut
Voie B en défaut
Voies A&B en défaut
Canal RS 485 en défaut (servo)
Perte de communication avec les E/S (servo)
Type de codeur incorrect (servo)
Erreur KTY (servo)
La résistance statorique du moteur varie entre phases. Vérifier la connexion correcte du moteur et
l'absence de défaut. Verifier la résistance et l'équilibrage des enroulements.
La résistance statorique du moteur mesurée est trop importante. Vérifier la connexion correcte du
moteur et l'absence de défaut. Vérifier que la puissance du moteur corresponde bien à la
puissance du variateur.
L'inductance du moteur mesurée est trop faible. Vérifier la connexion correcte du moteur et
l'absence de défaut.
L'inductance du moteur mesurée est trop importante. Vérifier la connexion correcte du moteur et
l'absence de défaut. Vérifier que la puissance du moteur corresponde bien à la puissance du
variateur.
Les paramètres moteur mesurés ne sont pas cohérents. Vérifier la connexion correcte du moteur
et l'absence de défaut. Vérifier que la puissance du moteur corresponde bien à la puissance du
variateur.
Aucune trame de données Modbus n'a été reçue pendant le temps imparti par le chien de garde
réglable en P5-06
Vérifier que le maître / Automate fonctionne correctement
Vérifier les câbles de connexion
Augmenter la valeur en P5-06 à un niveau convenable
EMK FIT P Manuel d'instructions V 2.0

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